备注:
在日光下长时间曝晒
使用禁忌(不宜在以下环境中使用):
1.边缘锋利的物料:如玻璃碎片,壳等
2.密度较大的物料:如直径大于10mm的沙石
3.默写粗糙且流动缓慢的物料:如干乳清等 DS深型斗
1.适用于重力式卸料或混合式卸料
2.建议斗距为畚斗凸宽,即”B”尺寸+25mm,可根据提升两要求适当减小畚斗安装间距
3.建议提升机线速度≤2.5米/秒,休闲娱乐高端溜冰场, 可因提升机头轮直径大小,抛粮角度的变化而有所调整 4.推荐”(Z-Y)+10%”容积作为工程设计的可用容量。
名称:供应PE板、案板塑料砧板
特点:具有无味、耐用、耐腐蚀、易清洗、抗菌性、韧性及回弹性,强,在使用过程中不易产生切痕等特性。
uhmw-pe板材厚剁肉案板是本公司采用美国技术,运用先进的生产工艺及配方,经高温、高压精制而成。产品HDPE案板具有更高的耐用性,强度更高,平整度更好,不易弯曲,光亮防滑。
通过长期农贸菜市场的使用,比普通LDPE案板寿命延长2年以上,比木头案板更具有耐久性,聚溜冰板,减少繁琐的更换。产品在平凡条件下使用,有3~5年的寿命,残板还具有回收价值,是目前国内外各大超市、农贸菜市场提升市场形象、放心工程项目中替代木头案板的产品!
皮带机导料槽密封形式改进
一、项目提出背景
皮带运输系统中,导料槽原设计采用单层侧板下收口方式
及胶皮密封,使用中导料槽密封胶带磨损较快,仅两个月左右
就必须更换胶皮,全厂全年下来,更换导料槽密封胶皮工作量
较大,占燃运设备检修工作量约1/3,且因此导致以下几个方面的影响:
1、现场跑粉严重,造成设备及场地文明生产情况的被动局面
2、现场粉尘大,影响运行巡视设备不能及时发现设备缺陷,检修不能确保检修质量及检修时可能引发粉尘爆燃不能确保安全等
3、消缺人力资源的占用,致使班组正常维护保养工作未能跟进,诱发其它设备问题。
因此有必要改进现有导料槽胶皮密封形式,以有效缓解上
述问题
二、现有导料槽密封形式存在的问题
按照技术要求,导料槽侧板下收口底端与皮带间距离控制在40-50mm内,溜冰板,但现场实际情况并不是如此。原导料槽安装过程中,未按照设计要求安装到位,导料槽侧板下收口底端与皮带间间距过大,各种间距60mm、70mm、100mm、150mm、200mm等等的都有.皮带运行时大煤量流动,由于导料槽侧板下收口底端与皮带间距过大,皮带边界处70-80mm厚度的煤流直接作用在密封胶皮上,对导料槽密封胶皮产生较大的冲涮力及侧向压力;另落煤管工作时,管内煤流下落到胶带表面有很大的冲击力,对密封胶皮产生很大的侧向压力,导致煤流对密封胶皮冲涮,胶皮磨损变薄,此过程相对比较长,按照发展趋势约1.5个月,upe真溜冰板,
三、解决问题的办法
1、解决思路:采取措施,尽可能的避免煤流直接对密封胶皮的冲涮或减少冲涮力,延长初始磨损阶段,一是减少导料槽侧板下收口底端与皮带之间距离,控制在40-50 mm内,减少煤流对密封胶皮的冲涮力及侧向压力,二是在起始落煤点加装下插板,控制皮带煤层厚度,均匀给煤,降低导料槽处皮带两边的煤流厚度。
2、具体措施:
在现有导料槽侧板下收口底端焊接防磨板,控制焊接后的侧板较底端距离胶带间隙在40-50mm内,有效隔离或减少煤流冲涮力。
在起始落煤点(汽车缷煤沟给煤机或火车煤双联给煤机前)安装下插板,控制来煤厚度,均匀给煤,降低导料槽处皮带两边的煤流厚度。
建议:优化运行方式,尽量不要让皮带**负荷运行,尤其是#3皮带斗轮机处以后的各条带,有必要请运行进一步控制,不要让皮带**负荷运行。
四、结论
等到小方式运行时,改进一台,进行试验,观看效果。